噴霧系統知識
采煤機噴霧系統改進設計
更新時間 2025-05-09
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由于采煤機在工作時會產生大量粉塵,滅塵、降塵設備就成為了采煤機不可或缺的部分。常見的滅塵降塵措施有外噴霧和內噴霧2種方法。AM-50掘進機是一種整體尺寸小,切割斷面較大的部分斷面掘進機,自20世紀80年代技術引進以來,在全國各類煤礦得到了廣泛應用,為煤礦開采事業的發展做出了巨大的貢獻。在多年煤礦井下使用中,普遍反映其噴霧系統壓力低,流量小,噴霧除塵效果不理想,噴霧架易砸壞。增加內噴霧系統、加強噴霧架后,使用效果卻不明顯,問題沒有得到根本解決。在對其使用中存在的問題進行分析的基礎上,提出了完善的改進設計方法,并取得了良好效果。
1 存在的問題
掘進機作業時,噴霧除塵過程主要捕捉粉塵,使粉塵粒子著水后被濕潤,重量增加,速度減慢而沉降。影響除塵效果的因素包括:噴霧嘴射流的摻氣量、噴嘴的形式和安裝位置和噴嘴處的水壓等。
使用過程中噴霧嘴存在的問題主要表現為:
(1)外噴霧供水由截割電機冷卻水單路提供。受截割電機水套設計耐壓限制,外噴霧供水壓力<1MPa,流量<25L/min,能力不足。
(2)噴嘴自制,結構落后,效果差,與目前煤礦井下采煤機大量使用的引射噴嘴不能互換。
(3)噴霧架上端的3個噴嘴安裝角度不理想,使所噴水霧40%左右打在截割頭上,沒有直接作用于噴霧對象。
(4)噴霧架外型突兀、呆癡、單薄,自身保護能力低,易被大塊煤巖砸壞。許多煤礦用戶在整機到礦后,即用本礦粗大的自制噴霧架替代。
(5)各管接頭采用卡套式形式,安裝、維修、更換不便。
(6)噴霧嘴射流摻氣量不高,造成除塵效果不明顯。
2 噴霧嘴改進設計
2.1 外形結構改進設計
(1)外噴霧供水設計為2路:一路低壓水,供截割電機冷卻后,再將冷卻水完全供給噴霧架上端的3個噴嘴,使通過該3個噴嘴的流量增加;另一路高壓供水,供給左、右噴嘴座的8個噴嘴,該路高壓水可用地面水或由泵提供,水壓可達3~5MPa,流量也大大增加。
(2)噴嘴采用采煤機大量使用的PAA~2/60引射噴嘴,不僅便于互換,且中心孔徑由1mm擴大到2mm,增加了流量。引射噴嘴的工作原理及優點:從噴嘴中心孔噴出的高速水流,把噴嘴周圍的空氣經引風孔吸入噴嘴,氣水混合的結果使霧化效果得到改善,同時也可從空氣中捕集粉塵,因而除塵效果大為提高。噴嘴出口得到有效保護,不易堵塞和磨損。
(3)噴霧架上端的3個噴嘴的安裝角度向上抬5o,使大部分所噴水霧避開截割頭而直接作用于截割對象上。
(4)噴霧架外型設計時,將兩端設計為圓弧過度,增加蓋板厚度(板厚由16mm增加到25mm),大大提高了其自身保護能力。
(5)各管接頭采用快速接頭形式,方便了井下的維修、更換。
2.2 內部結構改進設計
影響噴霧法滅塵、降塵效果的另一個主要因素是噴霧嘴射流的摻氣量,而摻氣量與噴嘴的射流沖擊角有直接關系。顯然,為噴霧嘴設計合適的射流沖擊角,是非常重要的。
2.2.1 摻氣量和射流沖擊角關系
范迪桑德一史密斯(Van de Sande,Smith1973)系統地研究了射流速度(從低速到高速)對摻氣量的影響。他發現當射流速度增加時,摻氣量的變化有明顯的區域,即低速射流區,過渡區和高速區。在低速射流區,隨著速度的增加,摻氣量急劇增加;在過渡區,摻氣量隨速度變化較平緩;在高速區,摻氣量又急劇增加。射流表面擾動及其與受納水之間的干擾,在較高速度時顯得不那么重要(這在低速區時非常重要);當射流速度很高時,在射流與受納水體之間形成一連續的氣層,從而使摻氣量急劇增加。沖擊射流在受納水體內誘導出一個空洞,洞內的負壓有助于卷吸空氣,實驗結果也證實了這一假說。當射流沖擊角從30o變化到60o時,摻氣量具有減小的趨勢;而沖擊角為60o、70o和75o時的摻氣量與垂直射流相近。
按上述設計思想設計的,淮南煤礦機械廠新產品EBH-120型掘進機的噴霧系統,大大提高了機器作業時的噴霧除塵效果,減小了井下維修工作量,更利于安全生產,提高掘進效率,極大地減小了對操作工人的健康威脅。
關鍵詞語:采煤機噴霧嘴,采煤噴霧系統
頁面主題:采煤機噴霧系統改進設計